滨海技术中心完成36MN挤压机本体设计

滨海技术中心自去年年底立项开发36MN铝挤压机以来,积极响应集团公司“科技引领、创新驱动”的号召,扎实践行“用户至上”的核心价值观,积极履职,攻坚克难,经过5个月的艰苦磨砺,最终完成了36MN铝挤压机本体全部设计工作。

铝型材挤压机应用了较多新材料与新技术,其挤压力损失小,减少了目前弯曲铝型材的制作复杂工序,既能降低生产成本又能保证弯曲铝型材产品的一致性。同时,36MN铝挤压机的技术水平为国际先进,直角布置的弯曲型材挤压方法、设计理念均属国际首创,国际上没有任何可以查阅到的相关资料。在项目启动初期,研发团队从技术调研到试验方案不断验证和反复优化,困难重重,进展步履维艰却从未停止。团队成员多次去用户企业考察交流,现场聆听客户的需求,根据收集到的信息大胆创新,反复进行验证交流。凭着这种踏踏实实、锲而不舍的实干精神,不断积累着试验数据和经验,终于敲定了一条当前国内方案的设计思路,为产品的研制打下了坚实的基础。

为按时完成36MN卧式单动直角双向铝挤压机的设计任务,滨海技术中心抽调了8名精干力量组成研发团队。他们逢山开路,遇水架桥,积极配合有条不紊地展开工作。这期间,田萃提出了斜铁方案,代替了结构复杂的模具压紧机构,完美解决了模具安装与模具间隙矛盾的问题;刘晓艳在设计前梁过程中,反复修改前梁方案,提出分体前梁方案,与分公司冷、热工艺人员多次沟通,在不影响前梁强度情况下,降低了前梁的热、冷加工难度,最终彻底解决了问题。全体成员正是靠着精益求精的敬业精神,最终保证了设计工作顺利进行。

由于困难多,工作量大,研发团队全体队员主动放弃节假日、周末等休息时间,还常常挑灯夜战,正是由于技术研发团队的不怕苦、不怕累的投入,在经过大量仿真计算、与专家咨询、与用户沟通后,客户要求的功能全部实现,高效完成36MN铝挤压机本体设计工作。

同心山成玉,协力土变金。未来,滨海技术中心36MN铝挤压机设计团队将继续保持高昂斗志、如火激情,把“规划图”变为“施工图”,闯关夺隘、勇毅前行,为公司高质量高速度发展贡献自己的力量。


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